payfsl
級別: 工控俠客
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圖片:
鋼管折彎設(shè)備: 客戶對弧度要求比較高,人工手動調(diào)整不能滿足要求,想用傳感器實(shí)時檢測弧度,通過PID運(yùn)算驅(qū)動伺服電機(jī)帶動活動輪進(jìn)行自動調(diào)整。不知道這樣的方案可不可行,各位大神有沒有更好的方案? 另外具體寫程序也還是迷迷糊糊,以前寫過溫度的PID,還沒有寫過運(yùn)動控制的PID,也希望大神能賜教。 因?yàn)殇摴苡蟹磸棧⑶曳磸椀牧坎还潭ǎ圆乓霗z測和PID運(yùn)算進(jìn)行動態(tài)補(bǔ)償 [ 此帖被payfsl在2022-04-25 20:11重新編輯 ] |
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樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
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那你這對傳感器要求比較高了,要激光測距型的,還帶模擬量輸出,你這產(chǎn)品如果是鐵板還好一點(diǎn),如果是鋼管,激光測距不一定準(zhǔn) 有挑戰(zhàn)性。如果挑戰(zhàn)成功,請分享一下心得,讓我們也學(xué)習(xí)一下 |
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zhujingyu69
級別: 家園常客
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我記得彎管機(jī)一般都是用運(yùn)動控制器或者運(yùn)動控制模塊去控制伺服的。 |
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zhujingyu69
級別: 家園常客
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沒有聽說過用PID控制的,雖然伺服驅(qū)動器內(nèi)部本質(zhì)上還是用PID,不過我們只要通過脈沖或者總線通訊信號控制伺服就可以了,比如用三菱的QD77MS,FX5-40SSC等模塊 |
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payfsl
級別: 工控俠客
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就是因?yàn)橛蟹磸棧⑶曳磸椀牧坎还潭ǎ圆乓霗z測和PID運(yùn)算 |
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cfg168
級別: 探索解密
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上數(shù)控或者運(yùn)動控制了,因?yàn)樾枰M(jìn)行復(fù)雜的插補(bǔ)運(yùn)算指令去實(shí)現(xiàn)了,而不再是簡單的算術(shù)運(yùn)算(加減乘除)了,PLC和PID沒轍。 |
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payfsl
級別: 工控俠客
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等大神解惑 |
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