海你好咸
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,加工順序從右至左加工,左右分別交替執行,首次運行時左邊的機構優先; 右邊已加工的物料,左邊機構不能重復加工。 用什么樣的思路來做,目前采用的時計數求余數的方法來給左右交替執行。 但現在執行時還是有些問題,比如當來料的間隔比較小時,右邊放行的“已加工”物料還沒有通過左邊機構,就會觸發左邊重復加工的問題。 這小問題搞得有點頭大啊!大家有處理過類似的案列么,有空來交流下! |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
還要增加一個出料光電吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
木林森
級別: 工控俠客
|
這不和通信輪詢一樣嗎,工位1Done位復位工位1使能并激活工位2使能,工位2反之。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
有現成的模塊,我們的生產線,每個輪子是一個步進馬達。東西在上面流動。都不用氣缸擋,氣缸只需要上下運動。配合RFID。 步進馬達的停止位還是很好的。6個馬達組成一段。配合感應器。能控制上下游兩站,呼料,禁上游的物料進入。同時運動也可以。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
海你好咸
級別: 略有小成
|
新增個出料感應器沒必要吧,倒是在前面增加個阻擋氣缸應該會效果好不少 |
---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
不一樣的,左右機構最好的狀態要能同時加工,右邊干完后左邊機構不能重復干活,左邊機構能不能干活這個怎么判斷很重要 |
---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
這里是條皮帶線,還是普通電機那種 |
---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
確實是加編碼器最好,估計客戶不允許。 這種接的別人的爛尾項目,都特么屎坑 |
---|---|
|
kuangjuncai8
級別: 略有小成
|
產品帶資料跑就行了,你實物過去了,把資料也丟過去,有沒有加工的標志放資料里面。下一個工位是否加工通過判斷資料里面的數據就可以了。這在線體是很成熟的方法了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
海你好咸
級別: 略有小成
|
這條流水線是普通調速電機不帶編碼器的,沒法記錄產品位置,產品也不帶二維碼。這樣子我估計是帶不了您所說的“資料”吧 |
---|---|
|