wangwei
級別: 略有小成
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用400W的J4伺服和QD77MS來壓入定位銷 今天用位置模式壓裝測試,發現每次壓裝深度高低不一, 是不是應該用轉矩模式?具體怎么實現? 看手冊有轉矩模式和擋塊控制模式,沒理解具體是怎么使用,這個工作能否實現。 本人沒用過轉矩模式,望大家不吝賜教 [ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新編輯 ] |
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wangwei
級別: 略有小成
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純位置模式 實際壓入只到伺服負載的百分之十幾 電機足夠大 絲杠精度夠高 但是壓入幾次之后就出現偏差接近1mm |
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wangwei
級別: 略有小成
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機械設計這么弄得,開始就是用的液壓缸+扭矩傳感器 出現壓入深度偏差,還有工裝問題,經常斷針。 然后他們莫名就這樣設計了。 |
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wangwei
級別: 略有小成
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最后沒有解決嗎? 我這邊0.4的誤差客戶應該接受不了 壓機的精度肯定是沒有問題的。 但是我看了一下三菱日本官網樣本庫,竟然有一個J4伺服壓機例程,用的運動CPU,我看了一下程序,用的擋塊轉矩模式。沒怎么看懂理解 |
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