aorry
級別: 工控俠客
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三菱FXIN的PLC控制珠海運控的伺服馬達做水平運動,要求是這樣的,有兩個工作臺【一個鉆孔的Y0,一個鎖釘的Y1】分別兩個伺服馬達來控制,鉆孔臺走到工作位置【靠感應開關來感應鐵板】鉆孔,走到下一個位置后,鎖釘的工作臺尋找到前面的孔把螺釘鎖進孔里,依次循環;傳動機構是齒條跟齒輪【馬達通過減速機直接連到齒輪上的】傳動的。 目前是這樣控制的,鎖釘的距離是讀Y0寄存器D8140里的數值的,期待大家發言,謝謝! |
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qfgkr
級別: 略有小成
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你給Y0和Y1各分了一個軸,伺服不需要反轉嗎? 沒有使用1PG或10PG嗎? 控制鎖釘的伺服讀取D8140數據,D8140反應Y0脈沖量,只要鉆孔伺服運動,鎖釘伺服怎么實現定位? 要是鉆孔位置間距固定,建議使用掉電保持用數據寄存器,通過手動輸入需要跑的定位脈沖量來實現定位! |
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木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
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你靠感應開關定位肯定不準,不知你用什么指令,是走多少脈沖,還是光靠感應器速度控制 |
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銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
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請直接用定位指令控制,并正確設定伺服的電子齒輪比! |
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aorry
級別: 工控俠客
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謝謝各位,8米長用絲杠不現實啊,就算有成本太高啊!第一個孔和第2個孔第3個孔之間的距離不一定相等的,打孔的伺服就是感應到鐵板就停止;鎖釘讀D8140的數據,就是說鎖釘伺服用相對位置指令控制的 |
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aorry
級別: 工控俠客
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附帶帶上程序和電路圖,大家看看,指導下 |
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