mandyaac
級別: *
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這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。 剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。 運行越久,偏差越大。 伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。 請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。 |
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meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
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檢查一下是不是干擾引起的錯位。不過本人曾經也遇到過一臺松下伺服,運行時出現錯位,累計錯位嚴重,伺服沒有報警,更換伺服后解決問題了。 |
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mandyaac
級別: *
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今天重新檢查了機械部分,螺絲都固定了,沒什么問題。 程序也試了,絕對和相對定位,但效果一樣。 伺服也把剛性調大了,偏差還是一樣。 真不知道是什么地方的問題。 |
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xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
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能不能把10000改小點試試,改成3000試下吧。 |
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jr11
級別: 略有小成
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伺服控制器有很多項監控功能,其中有一項是監控伺服電機編碼器當前位置的,歸零后你監控編碼器當前位置是多少,記下來,運行一段時間后看看顯示位置變沒變,如果變了那就是plc到驅動器的高速脈沖有干擾,是驅動器少收或多收脈沖,如果顯示位置不變那就是電機軸跟同步帶輪之間有問題。 |
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wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
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樓主的是不是雙軸驅動一條皮帶做斷續運動,感覺要不斷對伺服的實際值檢測在下一次進行修正,這樣,就把誤差控制在一定范圍內,不會產生累計誤差了。 |
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